长钢炼钢厂6号转炉第二个炉役期从2006年6月25日开炉至2008年9月1日开始停炉检修,安全运行799天,炉龄达到29475炉,产钢1987030吨,比**个炉役期炉龄提高17672炉,完成了公司制定的20000炉攻关目标,达到全国同类型企业先进水平。标志着炼钢厂技术装备、工艺操作、生产管理等水平迈上了一个新台阶。 为了使炉龄在确保经济效益的前提下稳步攀升,炼钢厂把“转炉是每一个炼钢人的转炉”的理念贯穿于各项工作中,以“炉子为中心,护炉为重点、炉子正常运转为前提”,不断强化职工的标准化操作和护炉意识。 进入第二个炉役期后,炼钢厂认真总结6号转炉**个炉役期操作和护炉经验教训,制定《6号转炉新炉护炉方案》,从耐材选购、砌炉、烘炉、操作到护炉等每一个环节都严把质量关,杜绝片面单纯追求当班、当日产量,在保证炉子正常运转的基础上追求稳产、高产和炉龄提高,实现了新炉前500炉炉衬“零侵蚀”的目标。 炉役中期,炼钢厂加大炉龄攻关奖惩力度,每月除对转炉各班组和相关单位进行严格考核外,还与炼钢工工资挂钩考核,形成一股强大的护炉队伍,大大地促进了人人参与护炉的积极性。科学组织生产,确保每次钢水吹炼成后及时出钢,严禁钢水长时间在炉内停留。加强设备点检与维护,特别是固定烟道、活动烟罩,水冷炉口等部位严禁漏水,凡发现漏水现象,必须立即关闭阀门,待处理好后方可吹炼。严格工艺管理,优化加料方式,改进造渣制度,加强终点控制,降低出钢温度,加强留渣控制,加强溅渣护炉技术和喷补、贴补维护相结合,尤其是针对含矾钛渣系溅渣效果差的问题,炉龄攻关组成员经过200个渣样的抽取分析,25次护炉总结,探索出解决含矾渣系溅渣层难形成问题的途径,从而大大地改善了溅渣护炉效果,使6号转炉炉衬侵蚀得到有效控制,延长了炉衬使用寿命。 炉役后期,炼钢厂多次组织召开专题会议,研究制定《6号转炉特护方案》,针对炉况侵蚀程度不同,及时调整生产品种,确保护炉效果。为了解决侵蚀**严重的炉子前大面的炉壁厚度难以用肉眼判断这个问题,他们吹一炉钢观察一次炉况,补一次炉,严格执行“高温快补、均匀薄补”的护炉要诀,自制器具测量炉壁厚度,确认没有任何异常时再继续吹炼。为确保6号转炉大修和7号转炉开炉的平稳衔接,进一步加大对炉龄奖惩力度,从而提高了炉龄,降低了生产成本。