在湖北省日前召开的第27次质量管理发布会上,武钢矿业公司鄂州球团厂中控QC小组的自主管理成果《降低起步生产阶段的成品球废品率》荣获省特等奖,并被推荐为国优成果,该小组也被推荐为“全国优秀质量管理小组”。10月份该成果还将作为湖北省**代表进京交流。
近年来,为了缓解武钢因
矿石产品涨价带来的巨大成本压力,进一步优化武钢高炉
炉料配比,武钢高炉对自产球团矿的需求量逐步增大,鄂州球团厂成品球团矿的生产已与武钢高炉生产息息相关。而相关数据显示,起步生产时成品球废品率较高将直接制约球团矿生产。
“决不让武钢高炉保产任务在我们这里耽误!”该厂中控室QC小组成员立下“军令状”:要通过自主管理活动的开展,找到提高产品质量稳定性的新途径。通过一段时间的观察、分析,他们发现现行的工艺控制方法还有优化空间。“能不能突破固有的美国式工艺控制模式,通过优化工艺参数,来降低起步生产阶段的成品球废品率呢?”他们的这一想法立即得到各级领导和厂工会的大力支持。
去年6月开始,中控室QC小组对该项课题进行技术攻关,厂计划技术科科长及工艺工程师、球团作区作业长为该小组作技术指导。经过认真分析和反复的现场调查,该小组运用“因果分忻法”查找出了影响成品球质量的5个主要原因,并制订出详细的对策措施。通过一次次现场攻关摸索出了起步时的**佳生球量和加量速度,提出了“薄层
干燥布料法”和各烧嘴间**佳
天然气使用比例等。通过在生产中优化这些工艺参数,起步生产阶段的成品球废品率稳定控制在国内同行业先进值以下,实现了起步生产阶段废品率降低15%的攻关目标工艺目标。
据统计,2007年10月至2008年3月,通过采用新的工艺控制方法,该厂共减少废品4536.8吨,创直接经济效益580.71万元。