河南油田精蜡厂机修分部充分利用11台故障设备,采用分拆组合装配的办法,成功修复出9台催化滑阀进口主油泵。经过一个月的运行测试,目前各项性能指标均达到工作要求。这一举措直接为厂节约资金15万余元。
该主油泵是滑阀系统的关键设备,是整个系统的动力源,运转正常与否直接关系到催化装置的平稳运行。因此它选用的是美国设计、台湾生产的进口柱塞泵,每台新油泵的售价高达16800元。该油泵运转一段时间后就出现油压低、震动大、泄漏等毛病。由于滑阀的特殊性和重要性,每次停机检修都是直接更换新油泵。拆卸下来的旧油泵由于是进口设备,配件不全、技术含量高无法修复,这几年下来,库房里堆了满满一大箱。
机修分部为此专门组织了攻关小组,全力攻克这个难题。钳工一班接下了这个艰巨的任务。他们查图纸、找资料,对柱塞泵的每个零配件都精确测量、仔细分析,决定对11台旧油泵分别解体,然后再充分利用可能使用的零配件进行组合拼装,以解决进口配件不全的问题。油封泄漏是个老问题,可是油封是易损件,一拆就坏,无法修复;新油封是外国型号又没有库存。在技术人员的指导下,大家集思广益,选用进口摩托车的油封作为替代,取得了满意效果。经过大家共同努力,修复好9台进口柱塞式主油泵,并一次试车成功。至此,他们仅用200多元的修配费就使旧油泵“起死回生”,节约了15万余元。